奮斗人生
級(jí)別: 家園常客
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最近公司里做了一個(gè)往復(fù)噴涂的設(shè)備,用了4個(gè)松下伺服 一個(gè)是400W的,控制左右的(X軸)走動(dòng),一個(gè)200W的,控制前后的(Y軸)走動(dòng),還有個(gè)上下的,200W 的 還有一個(gè)是控制噴槍的角度的。電箱裝好了之后呢,什么都可以,就是伺服器接收的脈沖信號(hào)都變少了,X軸每走一次就接收少了幾個(gè)脈沖信號(hào),其他幾條軸因?yàn)樽叩纳伲詻]有管它,就是X軸每走一個(gè)來回就少了一百幾十個(gè)信號(hào)了,我用的是德國(guó)進(jìn)口的雙絞線做伺服器跟PLC的通信線,照計(jì)應(yīng)該不會(huì)是線的問題啊?PLC我是用歐姆龍的 伺服器是松下E系列的,問了供應(yīng)商,供應(yīng)商也找不出問題出在那里,哎``煩啊!!請(qǐng)高手們幫忙分析一下,看是什么問題引起的!!! |
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工控小生
級(jí)別: 家園常客
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歐姆龍的PLC用作定位控制沒有接觸過,也不知樓主選用的是那一款機(jī)型,不過可以看一下是否脈沖信號(hào)太高丟脈沖,可以適當(dāng)降低一下速度,增加加減速時(shí)間觀察一下,之前曾經(jīng)碰到過用信捷晶體管機(jī)型PLC做滑臺(tái)運(yùn)動(dòng)控制,碰到和樓主一樣的情況,每工作一個(gè)循環(huán)尺寸就少0.02MM,有累積誤差,最后通過實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)是PLC脈沖累計(jì)誤差,換三菱PLC定位機(jī)型問題解決,對(duì)定位精度要求比較高PLC選型要注意,最好選用定位控制專用機(jī)型,有的PLC雖然有高速脈沖輸出功能,只能作一般的定位,控制精度精度是有差別的,以上只是個(gè)人見解。 |
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yuaiwu
wemhoener
級(jí)別: 網(wǎng)絡(luò)英雄
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歐姆龍也不說說型號(hào),是不是干擾,或者光偶是要電流驅(qū)動(dòng)的,如果集電極開路輸出的話,24V串接的電阻不要大余1.5K,5V不要串電阻。 |
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子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級(jí)別: 網(wǎng)絡(luò)英雄
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你如何知道少收脈沖了?應(yīng)該還是伺服設(shè)置或者PLC程序問題。 |
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niningtt
級(jí)別: 工控俠客
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有種可能是你的程序的問題,比如你的方向和脈沖同時(shí)加啊之列的,方向觸點(diǎn)動(dòng)作比脈沖動(dòng)作的速度慢了一些,這樣就造成了返程(或者是相反地方向)的脈沖數(shù)是對(duì)的,但是伺服驅(qū)動(dòng)器接受的某方向的信號(hào)就少了。理論講方向信號(hào)不能滯后于脈沖信號(hào)。 我理解的如果你的脈沖與方向不是一條指令控制,那么信號(hào)就不是同時(shí)輸出。想三菱的相對(duì)位置,絕對(duì)位置控制指令是一條指令控制,掃描到這指令后就可以執(zhí)行指令功能,但是普通的輸出點(diǎn)是要程序掃描完成后才映像刷新輸出的。所以如果一條指令不支持控制方向的話,需要單獨(dú)控制方向,那么方向控制要在脈沖指令前,且刷新輸出 |
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saisam2006
級(jí)別: 論壇先鋒
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是走通信的話,那就更好辦了,做一個(gè)反饋!可以進(jìn)行校正。 |
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zspwc
為學(xué)習(xí)而學(xué)習(xí)
級(jí)別: 探索解密
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可以做個(gè)區(qū)間比較,在范圍內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)償,即每次一個(gè)來回就補(bǔ)償,僅供參考,不對(duì)不要罵哦。 |
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