支魂0009
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匯川H5U 進行包裝機色標編程, 遇到的問題是,我通過探針抓虛軸位置,在速度變化以后虛軸位置抓取的值變化很大,感覺是不是不具有參考性。 是不是還需要別的一個原點還是換一種方案? 求助各位大佬了,匯川的PLC也是第一次用。 多謝多謝。!! ![]() ![]() ![]() |
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支魂0009
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問一下,我現在測試階段是,裝兩個伺服, 沒有帶負載, 兩個伺服都跟隨總虛軸運行,切刀沒有變速。 總虛軸主軸[1]:=3600 切刀從軸[1]:=3600 type[1]:=直線 同時我在牽引伺服這邊接入DI 探針,在驅動器上。 測試的時候把牽引伺服一圈定義為3600。 方便觀察。 牽引電機一圈收到一個DI信號, 測出的位置大約在3650這個位置,我進行位置疊加,以后牽引下次遇到DI時還是有誤差,一直沒有糾正過來。想問一下是哪里的問題? |
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支魂0009
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支魂0009
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之前做過三菱80SSC的對標方案,是80SSC模塊里面的MARK抓虛軸的當前位置和袋長+色標偏移作比較,現在我測試匯川過如果使用虛軸探針抓過來的值誤差很大, 所以想使用 驅動器探針,機械這邊的方案只能色標糾牽引。因為是雙對標。外帶包裝里面還有內袋,如果糾刀軸的話,時間久了以后。內袋物料的位置會發生變化。 第一次用匯川的H5U,這個跟隨誤差沒設置過。假如先不考慮跟隨誤差的情況下,我色標每次抓取牽引軸的當前位置,然后把牽引軸使用增量模式,抓取色標位置以后,比較是上次的位置+3600是嗎?這樣進行比較? 然后再反饋到 偏移指令中是嗎? 煩請指教,十分感謝! ![]() |
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